












































06.把機架上已加工好的拆下來,做模本
07.在一面貼上強力雙面膠
08.和待加工的圓片重疊在一起
09.保證完全重合
10.鉆出5.0mm的孔
11.再用6.2mm的鉆頭做一下孔的沉頭效果,去除孔邊緣的棱角
12.電機穿線孔完成
13.開始鉆尾管夾螺絲孔
14.全部完成
15.背面
好了,電機固定片做完。下面該加工硬盤片了,用已做好的機架上硬盤片做模具,把盤片用雙面膠粘在一起盡量重合,然后用臺鉆開螺孔。這次買硬盤時沒注意,買到了傳說中的IBM玻璃盤 ,表面看起來和鋁盤片一樣,鉆孔時才發現不對勁,壓下鉆頭時居然鉆不下去,一使勁,盤片碎了,拿起來一看:玻璃盤 ,My god!!!16.加工硬盤片時,出現了意外。竟然買到了傳說中的IBM玻璃盤
18.早上剛到的電直配件
19.電機固定座安裝完成的樣子
20.旁邊的是450電直腳架
21.電機固定座正面
22.近點看看
23.覺得不過癮的話,再來個側面 
24.背面尾管夾的固定情況
25.換個角度
26.用另一機架上的硬盤片裝上,看看效果先
27.用原機架的硬盤片把新機架裝起來,看下效果先
28.四軸的“機頭”
29
30.
31.仰視
32.俯視。整體工作已完成,現在只差硬盤片了
沒辦法還得去一次電子市場。又買回兩塊舊硬盤,不管三七二十一趕快拆開看看,松了口氣,這回是鋁盤片。33.中午火速趕到華強北,買回3個硬盤
34.幾乎8、9成新,看成色還能用,都是40G
35.不管三七二十一,拆開看看再說
36.都是單體盤片的
37.盤片拆出來了,這回的是鋁盤
38.做廢的IBM玻璃盤
39.開工
40.貼上雙面膠
41.把盤片重疊放好42.再放第二張盤片
43.加工好的成品
44.鉆孔邊緣都做了沉頭處理 













2.拍圖片用的輔助工具
3.接收板正面
4.背面,用的 31136G
5.天線輸入端的加感線圈(小電感),可減短天線的長度
6.插針邊是6通道PWM的輸出隔離電阻,PPM信號在邏輯轉換芯片VHC164的1、2兩腳
7.PPM信號從接收機第6通道引出,把輸出隔離電阻焊起來
8.焊接完成。為安全起見烙鐵斷電焊接
9.換個角度
10.拿萬用表測已連通
11.跟隨我多年的老功臣:4位半DT930F+
到這里為止,四軸飛行器的機架和遙控相關圖片已貼完了,馬馬虎虎做了一點圖片解說。機械結構對各位在座壇友達人來說,很容易看懂,我也就不多費口舌了 。 眼下四軸飛行器機架和外圍相關設備改造已大功告成,接下來到四軸的靈魂部分---飛控+電調了。為什么電調也算是四軸的靈魂部分呢?因為四軸要用的電調,還是有所不同的。各看官稍安勿躁,且聽我慢慢道來。 先說飛控的核心組成和大概原理,四軸飛行器相對于常規航模來說,最最復雜的就是電子部分了。之所以能飛行得很穩定,全拜電子控制部分的功勞。在常規固定翼飛機上,陀螺儀并非常用器件,在相對操控難度大點的直機上,如果不做自動穩定系統,也只是鎖尾才用到陀螺儀。四軸飛行器與其不同的地方是必須配備陀螺儀,這是最基本要求,不然無法飛行,更談不上飛穩了。不但要有,還得是3軸向(X、Y、Z)都得有,這是四軸飛行器的機械結構、動力組成特性決定的。在此基礎上再輔以3軸加速度傳感器,這6個自由度,就組成了飛行姿態穩定的基本部分,也是關鍵核心部分---慣性導航模塊,簡稱IMU。飛行中的姿態感測全靠這個IMU了,可見它是整架模型的核心部件。 再說說電調,四軸飛行器有四個槳(純屬費話:em15: ),兩兩相對呈十字交叉結構,在槳的轉向上分正轉和反轉,這樣可抵消模型自身的旋轉。每個槳的直徑很小,通常是10寸左右。四個槳轉動時的離心力是分散的。不象直機的槳,只有一個能產生集中的離心力形成陀螺性質的慣性離心力,保持機身不容易很快的側翻掉。所以通常用到的舵機控制信號更新頻率很低。四軸為了能夠快速反應,以應對姿態變化引起的飄移,需要高反應速度的電調,常規PPM電調的更新速度只有50Hz左右,滿足不了這種控制所需要的速度,且PPM電調MCU內置PID穩速控制,能對常規航模提供順滑的轉速變化特性,用在四軸上就不合適了,四軸需要的是快速反應的電機轉速變化。用高速專用電調,IIC總線接口傳送控制信號,可達到每秒幾百上千次的電機轉速變化,在四軸飛行時,姿態時刻能夠保持穩定。即使受到外力突然沖擊,依舊安然無恙。 我是個行動派+實干派,文字描述能力欠佳,讀書時的那點寫作文的“天份”,早就還給老師了。還是用圖片說話吧,這樣來得直接點。 接下來是IIC高速電調,這個也是自已通過測試、不斷完善才制作成功的。以前在另一個帖子有發過,一時找不到了。四軸飛行器的整機重量+3S鋰聚電池通常在800g上下,懸停總電流最大不超過12A,分攤到每個電調上也就3~4A電流,考慮到可能出現的機身姿態大動態變化的情況,單個電調能提供25A的峰值電流已足夠了。所以我做的電調只用了6個MOS管,測試過整機持續電流20A 工作20分鐘,電調工作良好,這樣的表現完全夠四軸用了。再大的電流沒條件測試了,我的直流電源只能提供到20A。 先貼幾張實驗時的電調板子圖片。* 電調測試板,新西達2212A電機,KV930
* 全部使用N-MOS,TO-220封裝
* 測試用的15V20A直流電源
下面來真的了 ,打板子做的電調,用上了電調常用的高頻電解電容,以前沒接觸過這些東西,不曉得還有高頻電容這回事 電調板子上有條飛線,是用來測試的,正常使用中需拆除。 1.電調板焊完正面
2.電調板反面
3.持續電流可達14A以上
4.電調板焊完正面
5.電調板反面
6.電調PCB,四塊一套
飛控板也已完工,該上上圖片了。飛控板的核心就是IMU慣導模塊,先貼IMU的吧。IMU由三軸陀螺儀和三軸加速度計協同組成,是整個飛控板乃至整架模型的核心,有了它才算具備飛行穩定的先天條件。為了飛行性能的提升和提高飛控實現的成功率,陀螺儀選用了MEMS工藝的LISY300AL,300度/秒感測量程,工作電壓3V3,和飛控的CPU工作電壓一致,用ADC采集陀螺儀的輸出信號。加速度計是IIC接口的LIS3LV02DQ,每個感測軸都可設置軸滾動觸發功能,用來感測飛行器姿態滾轉,在飛行失控時可觸發降落傘裝置,使飛行器安全著陸。此功能做為備選項,暫放一邊不管它,先從最簡單的功能做起。限于個人能力,功能不急著搞得太多,以免目標太高對自已失去信心。7.IMU模塊PCB尺寸
8.IMU模塊組裝好的樣子
9.這邊是加速計
因選型的ST陀螺儀當時市場上沒現貨,找到一家代貨公司直接從ST原廠買進,價格很貴。在抱著無限耐心中等待了漫長的兩個星期后,總算是拿到了。10.ST陀螺儀芯片
11.LISY300AL
12.MEMS單軸陀螺儀
13.LGA28封裝
14.3軸陀螺儀,模擬軸出
15.3軸加速計,使用IIC接口
全部完工的飛控板。 板上接口共計有4路電調、1路PPM輸入、2路UART通信串口,可接數傳電臺、GPS。另有一路可控的11V輸出,用來接高亮LED發光條做夜航燈用。 蜂鳴器做操作必要的提示音用,電池低電時可通過發音提醒操作者需要著陸更換電池了。16. 飛控板完成效果圖





安裝完成的樣子
電池掛在中心架下面,用彈力帶和魔術貼固定
另加了四個彈性腳架,防止過分摔機
傳個圖上來吧,很多人搞不明白四軸飛行器如何能旋轉飛行。要注意的是,4個槳分兩組,一組正槳,一組反槳,兩組槳出現轉速差,那么動平衡就沒了,飛行器對外呈現整體旋轉力,根據正、反槳的轉速不同,實現左旋右旋。
前幾天傍晚在小區籃球場飛四軸,當時有2級左右的風,在飛第二塊電池時沒控制好高度,在做了個連續旋轉平飛的動作后,四軸被風吹得飄遠了,眼看著要撞上樓房了,一時情急亂了手腳,沒控制好。四軸撞上房子后從4層樓的高度直接掉下來,摔到了水泥地面上,機架摔損嚴重。所幸的是飛控板、電調、電機、電池都沒受傷。這兩天又重新制作了一款更輕的機架,模仿MK的結構。感覺這樣簡單的才實用,用電直配件做出的機架,看著漂亮,但造價太貴了。摔壞的機架,過兩天再看下能否修復。 02.碳纖四軸飛行器
03.別看錯了,是兩個
04.中心架用尼龍螺絲固定
05.換個角度
06.這里要裝電池,螺絲反過來裝
07.機架的凈重
08.兩個一起的重量
09.新買的XXD2212電機
10.裝上電機后的重量
11.新焊的電調板
12.新焊的電調板
13.裝上電調和飛控板
14.飛控板
15.裝完了,上電看看效果
16.來個近距離的
新機架電路部分徹底完工了,剩下腳架暫時沒想到好方法,沒有做上去。今晚在室內試飛,看看新機架有無穩定性問題。首飛2分鐘后,降落重新標定陀螺儀中立點,再次飛行中,一時大意撞上了凳子,小炸一下,洗衣粉袋子慘遭破皮。 后在室外進行了Z軸連續旋轉平飛測試,效果比之前有大幅進步,搖桿操控手感靈敏,四軸反應動作麻利,抗風能力也有明顯提高。懸停表現還不太滿意,遙控無操作情況下最長能保持5、6秒不漂移,得繼續努力。由于相機SD卡壞掉,無法拍下飛行過程。 本人的操作水平略有提高在室內測試偏航感度效果很滿意,房間太小,連續快速水平旋轉的動作沒做測試。新代碼里加入了上電無遙控信號告警、飛行中遙控信號丟失時告警、飛機回到水平姿態執行自動降落動作,這個功能需要在室外測試。測試拍的視頻用軟件編輯后轉RM,出來的圖象慘不忍睹,試了N種方法和格式,在網上下了好幾款視頻后期編輯軟件,要么不好用,要么轉出來的圖象一塌糊涂。一直拖到今天,才算弄得象點樣子。把我的全金屬機架又裝起來了,單向碳纖容易裂,編織的太貴,并且沒有方形的,還是鋁管來得實在!
有刷電機版四旋翼飛行器,用商品飛行器改裝實現,飛行穩定,手可以輕松脫控。泡沫的東東,玩起來很有安全感 ,況且還有槳保護圈。有刷電機+減速組,效率相當不錯,一塊滿電的 3S 1500mA 電池可以持續飛行18分鐘。放個有刷的出來給大家換換感覺。 改裝完成的有刷電機版四旋翼飛行器


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